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多档位齿轮加料萃取形变的扼制

多档位齿轮加料萃取形变的扼制

发布时间:2014-11-12 15:41:28点击率:

技术类别:机械技巧

  1问题的提出

  SH78Z主动轴五挡齿轮零件结构有内花键,且齿轮两端壁厚不均,零件在渗碳淬火后内花键上下两端变形不一致,内孔锥度严重,齿轮齿向变动量也较大,零件无法装配。为此,探索了通过改进渗碳淬火工艺来减少齿轮内花键畸变的方法,较好地解决了以上问题。

  2零件热处理技术要求

  零件材料为16MnCr5,结构如1.表面硬度为680780HV30或80.782.8HRA,心部硬度为3548HRC,有效硬化层(550HV1)深0.650.95mm,金相组织按QC/T262―1999评定,磨削面磨后表面硬度≥680HV10,磨后有效硬化层(550HV1)深≥0.5mm.

  3工艺控制和改进

  3.1原工艺

  采用德国Aichelin多用炉渗碳淬火,产品挂放装炉。热处理工艺(如)为:900&pmn;5℃渗碳,855&pmn;5℃淬火,采用好富顿355分级淬火油,油温120℃。工艺结果齿轮齿向变动量大,内花键锥度严重,导致产品合格率仅50左右。

  3.2畸变原因分析

  齿轮带有内花键结构,且孔径上下两端有效厚度尺寸相差较大,导致齿轮各部位变形情况差异很大。

  内花键壁厚大的一端在淬火过程中,由于壁厚较大,内外层马氏体转变的不等时性增加,造成组织应力增大,热应力相对比较小,组织应力占主导地位,由于马氏体组织转变而发生体积膨胀,工件心部受压,表面受拉,表现为孔径涨大;壁厚薄的一端热应力占主导地位,工件心部受拉,表面受压,表现为孔径缩小,因此内花键上下锥度严重。同时由于壁厚不均而引起的应力应变不均匀也导致齿向变动量过大,造成热前剃齿工艺调整困难。

  3.3改进后工艺

  改进后工艺如,仍采用挂放方式装炉,900&pmn;5℃渗碳,845&pmn;5℃淬火,仍采用好富顿355分级淬火油,油温160℃。列出了工艺改进后检测结果和花键变形情况。

  采用改进后工艺产品变形得到很好控制,合格率达95以上。

  3.4改进措施分析

  对比改进前后两种热处理工艺可以看出,主要改进了两个方面。a.降低淬火温度以相对降低零件从高温冷却下来的温差,从而减小渗碳淬火零件由于热应力而引起的畸变;b.提高淬火油温度减小变形,因为油的温度提高,流动性随之改善,更易均匀地上下循环流动,以利于零件均匀冷却,减小变形。经过工艺改进渗碳淬火并回火后,齿轮整体的热处理质量获得明显改善。

  4小结

  经过工艺改进后生产的主五挡齿轮各项技术指标均满足技术要求,热处理畸变得到有效控制。对带内花键同时有效厚度相差较大、结构复杂齿轮的渗碳淬火热处理畸变控制,可通过适当降低零件渗碳淬火温度和适当提高淬火油温度来实现。作为推广应用,对从动三挡齿、从动四挡齿也使用了相同工艺来解决变形超差问题,都取得了良好的效果。

  日常维修中经常会遇到更换损坏的硬件设备、寻找升级机床的某些软件、设备改造等情况。为了确保机床产生故障后能够迅速恢复状态,有效及时的机床数据备份就显得十分必要。而且机床的备份越新,就越能够 恢复机床的原有状态,为尽快恢复生产赢得宝贵时间。所以实际生产中,就需要经常定期地对机床数据进行备份更新。

  对机床进行数据备份也需要机床状态的配合。也就是说,机床的数据备份 与将来恢复备份时机床的状态基本一致,这样才能尽 大可能减少机床的人为调整工作量,节省时间。目前,通用的做法是采用机床原位待加工状态作为备份时机。备份时,需要机床停止在原位待加工状态,直到备份完成。

  所以,对机床的备份要尽量少占用生产时间,缩短停台。

  备份是机床维修特别是数控机床维修的基本需要。没有备份或者备份不准确、备份损坏都会给维修带来相当大的损失,甚至造成机床瘫痪。所以,对于做出来的备份,一定要确保能够实际应用,在存放过程中要避免损失。

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