切粒机的切削齿轮变革后的扼制
发布时间:2014-10-28 15:34:01点击率:
当需改变产量时,可改变喂入罗拉的线速度,但这是有限制的,因为不能超过罗拉和动刀电机的限速。例如,使用30齿的动刀时,喂入罗拉的线速度为250m/min,此时动刀电机的转速已达2776r/min,接近3000r/min的极限速度。要进一步提高产量,在其他设备能力允许的前提下,就必须增加动刀的齿数,即通过提高单位时间内切粒的次数来降低动刀电机的转速,从而延长动刀使用寿命。
切粒机的基本配置通过对PLC内部控制程序的分析,结合设备的实际情况,我们发现喂入罗拉的速度与动刀的速度是按照一定关系来工作的,即:动刀电机速度罗拉电机速度=K,K为切片长度系数。
可以得出:(1)若喂入罗拉速度一定,产量就一定,不会随切片长度的改变而改变。
(2)当喂入罗拉速度一定时,动刀电机速度与切片长度成反比。
(3)对应于某一喂入铸带速度和同一切片长度,当动刀和罗拉直径不变时,动刀速度变化与齿数成反比。
(4)当直径同样的动刀由30齿改为40齿时,若对应同一喂入罗拉速度,为了得到相同长度的切片,40齿动刀电机的速度应是30齿动刀电机速度的3/4.
程序分析在PLC控制程序中,除了大量用于切粒机信号联锁、控制系统的开关量控制之外,还包括了对转速等模拟量的控制,主要模块有:FB45,模拟量I/O接口定义程序;FB41,现场操作盘控制程序。FB46,切片控制程序。
模拟信号说明(数据块DB50):DW130,PLC输出至动刀电机变频器的频率设定值(Hz)。DW131,PLC输出至罗拉电机变频器的频率设定值(Hz)。
DW132,切片长度系数(K@1000)。当来自操作盘(或遥控)设定的罗拉转速改变时,程序一边计算、检查输出至罗拉接口程序,控制罗拉电机转速,一边计算动刀电机转速并输出,内部计算公式为:DW130=DW131@DW132/10003实施方案通过以上分析,要用40齿动刀代替30齿动刀,相应程序需作修改,具体有:(1)需用代0齿动刀K值的数据库来代替30齿动刀K值数据库。
(2)需在I/O接口程序中改变输出动刀速度量程范围,使之与罗拉转速量程范围相匹配。(3)检查程序中对动刀速度的限制、报警条件,并调整相应设定值。
试验及结果我们利用一次短暂停车的机会,按照上述方案,对PLC程序进行了修改,机修同时更换了40齿动刀,开车后一次投用成功。从现场试验数据看(见),理论计算值与实际值几乎完全一致,误差很小,只有0.5.实验数据和理论计算值喂入罗拉速度为70m/min时,罗拉转速为248r/min,频率设定理论与实际值分别为16.51Hz和16.36Hz.喂入罗拉速度为200m/min时,罗拉转速为707r/min,频率设定理论与实际值分别为47.13Hz和47.09Hz.
结论当改用40齿动刀后,在仍然使用原铸带板的情况下,罗拉线速度达到250m/min情况下,动刀电机速度仅为2082r/min,切片外形和原先无异。这就为下一步提高产量创造了条件。要进一步提高产量,只需修改I/O接口程序中相应罗拉、动刀速度的输出范围,当然,还要考虑其他设备的条件和允许范围。



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