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新增切粒机的优化

新增切粒机的优化

发布时间:2014-12-20 14:37:03点击率:

技术类别:机械技巧

  这节课我们来学习一个新的机械设备课程,具体了解一下新增切粒机的优化的课程。

  1 切粒机过滤系统的优化

  新增切粒机为TSQW600型国产切粒机,此机型的切粒机采用卧式三水过滤器,这样造成过滤器切换过程中操作空间小;切粒机的机体较高,在切换三水过滤器时,阀门操作难度大;切粒机的干燥器采用离心式干燥器,虽然干燥效果好,但是产生的粉尘多。由于以上原因,在切粒机循环水的回水系统,增设4组由3层过滤筐组成的过滤设备,对脱盐水进行初步过滤。再经脱盐水槽上的过滤布和过滤筐过滤,就大大减少三水过滤器的堵塞概率,减少三水过滤器的切换频次,降低不稳定因素的发生次数,确保了切粒机的平稳运行。

  同时在脱盐水槽1498一V04上增设滚动过滤系统,提高对脱盐水的过滤性能。除此之外,为减少脱盐水系统的粉尘的沉积、结块,在脱盐水中添加除菌剂、剥离剂,有效地消除脱盐水中粉尘沉积、结块现象,使粉尘及时通过过滤系统清除,减少对切粒机运转的影响。

  2 国产切粒机堆料优化

  2台国产切粒机的切刀出口,由于切粒温度较高,沉积后会产生结块,造成切刀到干燥器的管线堵塞, 终导致切粒机的异常停车。通过反复的观察,由于切刀出口的水量不足,造成切粒沉积。对此利用切刀出口的喷淋管线增设三通阀门,增加了一条补充切刀出口切粒输送水量的管线,有效地解决了切粒的堵塞的问题。

  针对切粒机铸条易产生堆料现象,利用切粒机红外线监测设备,在铸条堆料报警温度为170 ℃的基础上增设预报警点,预报警点设为140℃。一旦监测设备监测温度到达140℃,就会联锁溢流水增大,增长时间延续8 s,能够有效处理少量铸条堆积避免切粒机停止。而对于大量的铸条的堆积还无避免方法。

  3 切粒机振动筛优化

  新增切粒机的振动筛底层的固定方式采用工艺螺栓固定,由于振动筛是通过前后的振动来实现切粒的筛选和输送,在振动过程中振动筛上的工艺螺栓松动,掉进合格切粒中,造成近850 t的切粒被污染,引起很严重的品质事故。对此将振动筛的底层进行了焊接固定,避免可能发生脱落物品的事故,确保产品品质的稳定。

  4 切粒风送系统的优化

  切粒中间料仓采用“静电电容料位计”易造成偏差。而切粒风送系统正常程序设定是根据料位来判断料仓是否送空,因此料位异常就会造成风送系统异常起停。例如:3月13日由于1498一V02液位低报无法消除,造成切粒风送的连锁停止, 终导致1498一CU03切粒机振动筛堆料,干燥器堵料,切粒机异常停止。此次事故的放流量达11.3 t。因此,根据生产实际,要求厂家根据输送压力,进行程序设计,避开料仓料位计。程序设定后,目前切粒风送正常,未发生事故。

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